Panne Robot Zodiac Cybernaut Baracuda

Bonjour,
il y a qqes jour mon robot c'est arrêté dans la piscine, une fois sorti et après qqes heures il ne fonctionnait plus même à l'extérieur de la piscine!
Donc j'ai démonté le bloc moteur, et il y avait un peu d'eau, équivalent un verre.
J'ai tout séché et remonté, et là les moteurs d'aspiration et d'avance tournaient environ 20s puis s'arrêtaient.
J'ai changé tous les composants actifs de la carte de commande moteur (le composant principal le LMD18245T et tous les transistors) mais toujours pareil en automatique les deux moteurs tournent puis s'arrêtent après 20s.
En mode manuel les moteurs réagissent pareil...
J'ai contrôlé la consommation des moteurs mais elles semblent correctes (0.22A pour le moteur d'avance, 0.65 pour le moteur d'aspiration.
Donc coté carte embarquée je pense que c'est correcte.
Coté carte chariot, tout parait en bon état, j'ai même changé le LM358 et le ULN2804A mais toujours pareil.
Est-ce-que quelqu'un à une idée pour m'aider?
Merci par avance.
il y a qqes jour mon robot c'est arrêté dans la piscine, une fois sorti et après qqes heures il ne fonctionnait plus même à l'extérieur de la piscine!
Donc j'ai démonté le bloc moteur, et il y avait un peu d'eau, équivalent un verre.
J'ai tout séché et remonté, et là les moteurs d'aspiration et d'avance tournaient environ 20s puis s'arrêtaient.
J'ai changé tous les composants actifs de la carte de commande moteur (le composant principal le LMD18245T et tous les transistors) mais toujours pareil en automatique les deux moteurs tournent puis s'arrêtent après 20s.
En mode manuel les moteurs réagissent pareil...
J'ai contrôlé la consommation des moteurs mais elles semblent correctes (0.22A pour le moteur d'avance, 0.65 pour le moteur d'aspiration.
Donc coté carte embarquée je pense que c'est correcte.
Coté carte chariot, tout parait en bon état, j'ai même changé le LM358 et le ULN2804A mais toujours pareil.
Est-ce-que quelqu'un à une idée pour m'aider?
Merci par avance.